南京汽旋式汽水分離再熱器設(shè)備

來源: 發(fā)布時間:2025-09-01

這種高濕度的蒸汽若直接被導(dǎo)入低壓缸繼續(xù)做功,將會引發(fā)嚴(yán)重的問題。大量的水滴會對汽機(jī)葉片產(chǎn)生嚴(yán)重的流動加速腐蝕(FAC)。在低壓缸內(nèi),蒸汽以高速流動,水滴在這種高速氣流的裹挾下,如同高速射出的“微型彈”,不斷撞擊汽機(jī)葉片表面。隨著時間的推移,葉片表面的金屬材料會被逐漸侵蝕,不僅會降低葉片的強(qiáng)度和性能,縮短葉片的使用壽命,還可能引發(fā)葉片斷裂等嚴(yán)重事故,嚴(yán)重威脅整個核電蒸汽發(fā)電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時也會大幅降低發(fā)電效率,增加發(fā)電成本。檢修時需檢查內(nèi)部腐蝕和結(jié)垢情況。南京汽旋式汽水分離再熱器設(shè)備

南京汽旋式汽水分離再熱器設(shè)備,汽水分離再熱器

更安全:材料優(yōu)化與FAC防護(hù)設(shè)計。技術(shù)背景:FAC是濕蒸汽環(huán)境下金屬表面因流動沖刷和電化學(xué)腐蝕共同作用導(dǎo)致的材料流失現(xiàn)象,嚴(yán)重時可引發(fā)葉片斷裂等重大事故。傳統(tǒng)MSR的選材往往難以兼顧耐腐蝕性與經(jīng)濟(jì)性,而該公司通過材料科學(xué)與工程技術(shù)的突破,實現(xiàn)了安全性能的躍升。創(chuàng)新設(shè)計:抗腐蝕材料選擇:采用高純度奧氏體不銹鋼(如316L改良型)與鎳基合金復(fù)合材質(zhì),表面進(jìn)行微弧氧化處理,明顯提升抗沖刷和耐應(yīng)力腐蝕能力。流場優(yōu)化設(shè)計:通過計算流體力學(xué)(CFD)模擬,優(yōu)化蒸汽流道結(jié)構(gòu),降低局部流速突變,減少水滴對管壁的沖擊能量。冗余防護(hù)層:在關(guān)鍵部位增設(shè)碳化硅涂層,形成雙重防護(hù)屏障,實驗證明可將FAC速率降低80%以上。四川管殼式汽水分離再熱器制造再熱器熱源通常來自新蒸汽或抽汽。

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運(yùn)行中的檢查試驗:在機(jī)組運(yùn)行的情況下,對上述分析進(jìn)行驗證檢查:(1)檢查測量儀表正常。(2)檢查控制新蒸汽進(jìn)入MSR控制閥正常;當(dāng)負(fù)荷降到875MW時,新蒸汽流量波動消失,新蒸汽疏水箱水位波動亦消失。因此表明MSR新蒸汽進(jìn)汽正常。(3)檢查排向凝汽器的正常排氣閥,開啟正常;檢查至高加的排氣,未見異常;當(dāng)機(jī)組功率989MW時,試驗打開另一排向凝汽器的應(yīng)急排氣閥(正常運(yùn)行時要求關(guān)閉),疏水箱水位不再波動,新蒸汽流量為41kg/s且穩(wěn)定。通過檢查說明兩點(diǎn):MSR新蒸汽疏水的不凝結(jié)氣體的排氣量有增加;正常排氣閥后的管道可能有堵塞。(4)檢查疏水箱排水閥門的控制回路和閥門的調(diào)節(jié)特性,正常。疏水箱的疏水線路有兩條(應(yīng)急疏水和正常疏水),對它們進(jìn)行了切換檢查:將正常疏水閥門由自動切換手動狀態(tài),應(yīng)急疏水閥關(guān)閉,保持此狀態(tài)約30min,疏水箱水位波動幅度基本不變;將應(yīng)急疏水閥開啟,正常疏水閥門處于手動狀態(tài),保持約30min,疏水箱水位波動幅度亦基本不變。因此可以認(rèn)為疏水回路工作正常。(5)MSR內(nèi)部加熱用新蒸汽有無短路,在機(jī)組運(yùn)行時無法檢查,只有在機(jī)組停運(yùn)后進(jìn)行。

我公司的MSR在多個方面展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢:1.更易維護(hù)。所有汽室均設(shè)置在設(shè)備外部,這一設(shè)計使得日常維護(hù)變得更加方便。操作人員可以快速對設(shè)備進(jìn)行檢查和維修,較大程度上減少了停機(jī)時間,提高了設(shè)備運(yùn)行效率。2.更可靠、更節(jié)能降耗。我們的MSR具有超過99%的分離效率,上端差比熱平衡規(guī)定小于0.3℃,同時氣阻小于2KPa。這些指標(biāo)表明,我們的設(shè)備能夠有效地提升系統(tǒng)性能,同時降低能耗,為客戶創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)價值。3.更靈活布置。針對不同客戶需求,我們提供立式或臥式兩種布局方案。建議1300MW以上級別使用立式設(shè)計,以便于更小廠房設(shè)計。這種靈活性使得我們的產(chǎn)品能夠適應(yīng)不同規(guī)模和結(jié)構(gòu)要求的核電廠。4.疏水排放更有效。我們特別設(shè)計了疏水排放系統(tǒng),通過精確結(jié)構(gòu)控制和特殊吹掃方式,有效提高了疏水排放效率。這一措施不僅提高了設(shè)備運(yùn)行效率,還降低了因積水引發(fā)的問題風(fēng)險。再熱器性能衰退需及時維修或更換。

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疏水排放高效,結(jié)構(gòu)精確控制。疏水排放是MSR運(yùn)行過程中的一個重要環(huán)節(jié)。我公司的MSR采用了特別的吹掃和精確的結(jié)構(gòu)控制技術(shù),確保疏水能夠及時、有效地排出設(shè)備。通過優(yōu)化疏水管道的設(shè)計和布置,減少了疏水在管道中的積聚和堵塞,避免了因疏水不暢導(dǎo)致的設(shè)備故障。同時,精確的結(jié)構(gòu)控制能夠保證MSR在運(yùn)行過程中的穩(wěn)定性和可靠性,提高了設(shè)備的整體性能。汽水分離再熱器作為核電發(fā)電系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,對于保障汽輪機(jī)的安全運(yùn)行和提高發(fā)電效率具有重要意義。再熱器泄漏會導(dǎo)致蒸汽品質(zhì)惡化。廣東過濾汽水分離再熱器廠商

定期清洗可防止結(jié)垢堵塞,維持性能。南京汽旋式汽水分離再熱器設(shè)備

能效突破:分離效率與熱平衡優(yōu)化。通過CFD數(shù)值模擬與實驗驗證,實現(xiàn)兩大能效提升:分離效率>99.5%:采用三級旋流+折流板復(fù)合分離技術(shù),臨界粒徑處理能力達(dá)5μm,壓降控制在<3kPa;上端差優(yōu)化:再熱系統(tǒng)采用螺旋鰭片管+逆流布置,使再熱后蒸汽過熱度達(dá)20-30K,較熱平衡規(guī)定值低0.3-0.5℃,減少抽汽量約1.2t/h。某機(jī)組實測顯示,MSR投運(yùn)后低壓缸效率提升2.1%,全年節(jié)約標(biāo)煤約480噸。在核電廠的發(fā)電過程中,飽和蒸汽是主要的能量載體。經(jīng)過高壓缸的膨脹,蒸汽的溫度和壓力均會下降,同時濕度卻會明顯增加,達(dá)到近15%。這樣的狀態(tài)如果不加以處理,直接導(dǎo)入低壓缸,將會導(dǎo)致大量水滴的產(chǎn)生,從而對汽輪機(jī)葉片造成嚴(yán)重的流動加速腐蝕(FAC),影響設(shè)備的安全和經(jīng)濟(jì)性。南京汽旋式汽水分離再熱器設(shè)備